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文檔簡介
1、轉爐頂底復合吹煉技術,綜合吸收了頂吹轉爐煉鋼反應速度快,底吹轉爐煉鋼吹煉平穩(wěn)的優(yōu)點,克服了頂吹轉爐煉鋼易噴濺、底吹轉爐煉鋼不易化渣的缺點,通過上下氣體攪拌作用,加速了爐內鋼—渣—氣三相間的反應,達到減少噴濺,提高金屬收得率,改善鋼水溫度和成分均勻性的目的。 為提高轉爐生產率,改善鋼水質量,重鋼于2003年11月開展了復吹轉爐技術,為保證工藝參數的正確設定和優(yōu)化,課題針對重鋼復吹轉爐設備及鋼種特點,利用實驗室物理模擬實驗與現(xiàn)場工業(yè)
2、實驗研究方法,對重鋼復吹轉爐工藝參數進行了系統(tǒng)研究,為工藝參數的正確確定和優(yōu)化,提供了理論及實踐基礎。 對底吹噴嘴臨界供氣參數計算表明,在重鋼裝入量條件下,重鋼底吹噴嘴氣流最低入口壓力為0.32MPa(表壓)。 通過實驗室水力學模擬試驗,對重鋼的頂吹及復吹冶煉操作工藝參數(頂槍槍位、頂槍流量、底槍流量)進行了評價分析,由此提出了重鋼復吹工藝參數進一步優(yōu)化的方案。 工業(yè)性生產實踐表明,重鋼采用復吹轉爐技術后,在終點
3、控制相對一致的情況下,終點[O]降低, [C]×[O]較同期頂吹[C]×[O]低;終渣(FeO)含量降低;終渣(Tfe)含量降低;終點殘[Mn]增高;復吹終點磷含量與頂吹相當;脫硫率增加。隨著底吹氣體流量減小,終點磷含量呈下降趨勢,終點殘錳量呈上升趨勢。 采用優(yōu)化復吹模式,消除了原復吹模式在前3~4min出現(xiàn)的渣金噴濺。通過控制熔池中的攪拌特性,復吹新模式終點殘錳較復吹舊模式高;脫磷率變化不大;由于加強了爐渣的熔化,脫硫效率有所
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