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文檔簡介
1、低壓省煤器在循環(huán)流化床鍋中降低排煙溫度實現深度節(jié)能的可行性分析與實踐,,資源有限,節(jié)能無限,主要內容,國內CFB機組降低排煙溫度的必要性CFB鍋爐排煙余熱的回收方案 利用低壓省煤器降低CFB鍋爐排煙溫度的可行性低壓省煤器節(jié)能改造的方案論證 低壓省煤器降低CFB鍋爐排煙溫度的應用實例 結論,國內CFB機組降低排煙溫度的必要性,大型火電機組的節(jié)能減排是目前國家的重要國策,煤價上漲→發(fā)電成本增加→尋求降低煤耗的新技術,排煙熱損失是
2、電站鍋爐各項熱損失中最大的一項,影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度,Q2 =5%~12% Qr,60%~70% Qrs,Tpy ▲ 10 ℃ → Q2 ▲ 0.6% ~1.0%;Bb ▲ 1.2% ~2.4%,,,國內CFB機組降低排煙溫度的必要性,許多CFB鍋爐排煙溫度偏高 一般Tpy設計值在130℃左右, 許多Tpy運行值偏高。采用爐內噴鈣脫硫工藝的CFB鍋爐 尾部煙氣中硫分含量減少,煙氣露點降低, Tpy可以在設計值基礎上
3、進一步降低由于CFB鍋爐爐內溫度一般偏離爐內脫硫的最佳溫度要求,脫硫效率低,因此,有些采用濕法脫硫。,降低排煙溫度的必要性,受熱面運行于露點以下→煙氣側結露→熱煙氣側表面積灰,煙氣的夾帶作用 →冷端煙氣側換熱面發(fā)生石灰的積聚,換熱空間堵塞、GGH漏風,,換熱效果的降低,,,回轉式GGH耗電量增大,增壓風機電耗增大,廠用電率增加,供電煤耗提高。,,濕法脫硫中GGH (氣—氣換熱器)系統(tǒng)存在問題,降低排煙溫度的必要性,濕法脫硫現狀:
4、已安裝GGH的機組,有的已取消GGH系統(tǒng),有的正在采取措施,準備取消該系統(tǒng)。新上機組的濕法脫硫系統(tǒng)幾乎全部選擇了不設置GGH系統(tǒng),降低排煙溫度的必要性,取消了GGH系統(tǒng),,進入脫硫系統(tǒng)的煙氣溫度增加,,脫硫效率下降,最佳的脫硫工作溫度:煙氣溫度≤80~90℃,,,脫硫系統(tǒng)前噴水減溫,,增加脫硫工藝水量,取消GGH后出現的問題:,降低排煙溫度的必要性,若采取脫硫系統(tǒng)前噴水減溫,煙溫由120~130℃降至90℃,需要大量的減溫水,加重了
5、脫硫系統(tǒng)的負擔,浪費了煙氣所蘊含的巨大熱量,國家的節(jié)能減排政策與企業(yè)的經濟效益,需要我們挖潛節(jié)能 我們?yōu)槭裁床焕眠@一能量呢?,,降低排煙溫度的必要性,CFB鍋爐煙氣露點偏低,具備了深度降低排煙溫度的條件對于采用濕法脫硫的鍋爐,回收脫硫前煙氣的余熱已是必然之舉。有效利用CFB鍋爐排煙余熱,降低排煙溫度實現深度節(jié)能,符合國家的節(jié)能減排政策,并可能使?jié)穹摿蛳到y(tǒng)使用的廠用電量與煙氣余熱再利用所發(fā)的電量抵消,從而可以實現“零能耗”
6、脫硫。,CFB鍋爐排煙余熱的回收方案,根據CFB機組的一般現場條件和運行數據,采用在鍋爐尾部增設低壓省煤器,回收排煙熱量,將煙溫由較高的排煙溫度降低到適合于脫硫系統(tǒng)需要的入口溫度,實現深度降低排煙溫度的節(jié)能改造。根據安裝位置和排煙溫度的水平,低壓省煤器可以分為高溫低壓省煤器和低溫低壓省煤器兩部分。,排煙余熱的回收方案,高溫低壓省煤器 煙氣由空氣預熱器排出,經過設置在其后的低壓省煤器受熱面,溫度降低。降低后的煙溫和該低壓省煤
7、器受熱面的最低壁溫均保持在此處煙氣露點之上,以保證煙道與受熱面不發(fā)生低溫腐蝕。低溫低壓省煤器, 設置在原脫硫系統(tǒng)GGH的位置,將煙溫繼續(xù)降至適合于脫硫系統(tǒng)需要的入口溫度,以實現排煙溫度的深度降低高溫低壓省煤器和低溫低壓省煤器,采取不同的設計結構,布置于不同的位置,以簡化系統(tǒng)、提高可靠性和降低成本。,排煙余熱的回收方案,圖1 低壓省煤器系統(tǒng)示意圖,,排煙余熱的回收方案,低壓省煤器回收的熱量,可以有若干用途。根據工程實踐,
8、該部分熱量通常有兩個用途:(1)對于供熱機組,或者有供熱任務或者附近有熱負荷的機組,低壓省煤器用于加熱供熱用水。這是取得效益最大的一個用途。因為可以取代蒸汽或者其他熱媒,加熱了供熱水,對外產生了效益。(2)沒有供熱負荷時,則可以把這部分熱量輸入本機組的回熱系統(tǒng)。從回熱系統(tǒng)引一路凝結水,進入低壓省煤器,吸收煙氣的熱量后,再引入回熱系統(tǒng)的適當位置。,利用低壓省煤器降低CFB鍋爐排煙溫度的可行性,布置空間條件 根據工程實踐經
9、驗,CFB機組GGH原位置或其他的煙道位置有充裕的布置空間,可以布置充足的受熱面。 傳熱元件的選擇 高溫低壓省煤器傳熱元件采用鎳基滲層零隙阻雙縱肋片管。肋片與母管的焊接工藝專門為低壓省煤器設計,接觸熱阻幾乎為零,抗腐蝕,耐磨損,不易積灰。 低溫低壓省煤器傳熱元件采用搪瓷管或者其他耐腐蝕管。搪瓷管具有優(yōu)良的耐酸堿性及良好的導熱性,耐酸實驗表明搪瓷管的耐酸持續(xù)時間超過同尺寸十個碳鋼管,300℃激冷實驗表面無變化,保
10、證了搪瓷管受熱面的使用壽命。,防止積灰,CFB鍋爐尾部煙氣灰分特點,高溫的低壓省煤器采用了防積灰性好的鎳基滲層雙縱肋片管,理論研究與實踐表明,其防積灰性能優(yōu)于光管和螺旋翅片管。,煙氣灰分經過高溫絕熱分離器分離,,灰分含量低于煤粉爐,灰分顆粒度較細,防止磨損,雖然CFB鍋爐煙氣中灰分經過了高溫絕熱分離器分離,尾部煙道的煙氣灰分含量低,但防止磨損仍需考慮。采取以下措施:,采用大管徑、厚壁管,雙縱肋片管采用了鎳基滲層工藝,煙氣動力場經過數
11、值計算和優(yōu)化處理,防止煙氣偏流的發(fā)生,避免出現煙氣走廊,煙氣偏流和局部漩渦,關于低溫腐蝕,很多機組的CFB鍋爐采用了爐內脫硫工藝。由于大部分硫分在爐內的脫除,煙氣的硫分含量減少,露點降低,有利于避免高溫低壓省煤器發(fā)生低溫腐蝕。 高溫低壓省煤器的熱力系統(tǒng)采用了進水溫度、流量可調的供水方式,在設計進水溫度下,可確保管子最低壁溫高于煙氣露點,不會發(fā)生受熱面的低溫腐蝕。低溫低壓省煤器傳熱元件采用搪瓷管或者其他耐腐蝕管,具有較好的抗低溫酸腐蝕
12、性能。這一元件為允許元件“結露”創(chuàng)造了條件。,工程經驗,鍋爐低壓省煤器的工程改造經驗表明,改造后,發(fā)電廠的供電煤耗降低2~5g/kwh,可以產生巨大的經濟效益。因此,增設低壓省煤器降低排煙溫度,有成熟的經驗,技術上可行。,低壓省煤器獨有的技術優(yōu)勢,(1)可降低排煙溫度60~70℃。這樣大的溫度降低是任何一個其他方案都無法達到的,因此低壓省煤器節(jié)能改造可以取得最大的經濟效益。(2)低壓省煤器的給水跨過若干級加熱器,利用級間壓降克服
13、低壓省煤器本體及連接管道的流阻,不必增設水泵,提高了運行的經濟性、可靠性,同時也自然地實現了排煙余熱的梯級利用。,低壓省煤器獨有的技術優(yōu)勢,(3)如果把高溫低壓省煤器設置在電(布袋)除塵之前,,顯著降低鍋爐排煙溫度,使煙氣體積流量減小,引風機的電流降低,保證了引風機的負荷,使煙氣體積流量減小,提高除塵器的效率,保證布袋式除塵器免受高溫損害,低壓省煤器獨有的技術優(yōu)勢,(4)本技術把鍋爐的余熱利用與汽輪機的回熱系統(tǒng)巧妙地結合起來,對于鍋爐
14、燃燒和傳熱不會產生任何不利影響。 由于低壓省煤器布置于鍋爐的最后一級受熱面(下級空預器)的后面,因此,它的傳熱行為對于鍋爐的一切受熱面的傳熱均不發(fā)生影響。既不會降低入爐熱風溫度而影響鍋爐燃燒,也不會使空氣預熱器的傳熱量減少,從而反彈排煙溫度的降低效果。,低壓省煤器獨有的技術優(yōu)勢,(5)具有良好的煤種和季節(jié)適應性。鍋爐的低壓省煤器的出口煙氣溫度可以根據季節(jié)和煤質進行調節(jié),以實現節(jié)約煤耗和防止低溫腐蝕的綜合要求。(6)進入脫硫
15、系統(tǒng)之前,煙溫已經得到大幅度降低,如果脫硫系統(tǒng)之前需要噴水降溫,則采用低壓省煤器之后,完全可以把脫硫系統(tǒng)之前的噴水降溫停用,節(jié)約了水資源,節(jié)約了用電。,低壓省煤器在降低CFB鍋爐排煙溫度上的應用實例,國內某電廠4號機組于2003年7月投產,基本情況如下:鍋爐:哈鍋廠生產的HG-465/13.7-L.PM7型循環(huán)流化床汽 包爐,汽機:哈汽廠生產的C135/N145型汽輪機組。額定蒸發(fā)量:465t/h額定汽溫:540/540
16、℃。設計煤種:淄博貧煤運行煤種:山西、山東混煤。鍋爐熱效率:90.50%,設計排煙溫度(BMCR):135℃。,低壓省煤器應用實例,改造背景改造前鍋爐運行效率遠達不到設計值,主要原因是排煙溫度高。根據電廠運行數據,全年鍋爐排煙溫度平均值高達155℃,最高時超過160℃,超出設計值25℃,影響鍋爐熱效率至少1.5個百分點。為此,電廠決定對鍋爐尾部受熱面進行改造,以較大幅度降低排煙溫度。,低壓省煤器實例-設計方案介紹,,低壓省
17、煤器應用實例,低壓省煤器在設計分水流量下可降低排煙溫度18℃。根據煤的含硫量,通過調節(jié)低壓省煤器的進水溫度,還可對排煙溫度的降低幅度做一定的調整。管箱組裝后外形總尺為4800×3500×1900mm,,表1 低壓省煤器主要結構和設計參數,低壓省煤器應用實例,效益分析 環(huán)境效益 由于本項目的投入,即使在最大負荷、最高排煙溫度下,進入靜電除塵器的煙氣溫度也將降低至137℃以下,提高了電除塵器的效率,具有良好的
18、環(huán)境效益。 經濟效益 采用等效熱降法進行熱經濟性分析。將低壓省煤器回收的排煙余熱作為純熱量輸入系統(tǒng),而鍋爐的有效熱量不變。 本工程項目的投運,可降低機組的標準煤耗1.5 g/kwh,年節(jié)標煤量1009噸。,結論,采用增設低壓省煤器方案是針對CFB鍋爐降低排煙溫度,且取消GGH后回收熱量,實現深度節(jié)能的最佳方案。對于采用爐內噴鈣脫硫工藝的CFB鍋爐,煙氣的硫分含量減少,露點降低,使高溫低壓省煤器煙溫降低幅度更大,從而可以在受
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