焦化汽油加氫裝置長周期運行探討21-28_第1頁
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文檔簡介

1、石腦油加氫精制21廣州分公司焦化汽油加氫裝置長周期運行探討鐘宇峰(中國石化廣州分公司廣東廣州510726)摘要:焦化汽油加氫裝置由于反應器壓差上升,影響了裝置長周期的穩(wěn)定生產,本文分析了引起本裝置催化劑床層壓差上升的原因,并對延長裝置運轉周期的措施進行深入的探討。關鍵詞:焦化汽油加氫壓差長周期1前言廣州分公司焦化汽油加氫精制裝置設計年加工焦化柴油50萬噸,該裝置2010年10月投產,裝置使用的催化劑是撫順石油研究院研發(fā)的FH40C,還有

2、捕硅劑及FZC102B保護劑。裝置于2010年10月13日開工正常,裝置共運行了3個半月的時間,就出現(xiàn)反應器第一床層壓差升高至0.3MPa,由于過高的差壓對反應器內構件和下床層催化劑有害,裝置被迫停工撇頭,如何確認壓差升高的原因、尋找延長裝置運行周期的措施,成為裝置現(xiàn)階段的主要問題。2裝置運行情況裝置運行初期,由于焦化三裝置還在建設階段,只處理兩套舊焦化生產的焦化汽油,裝置基本維持在60%負荷(約45噸小時)運行,裝置運行穩(wěn)定。自201

3、0年12月焦化三開工以后,由于裝置實現(xiàn)直供料,造成系統(tǒng)負荷波動較大(最大時有20th的波動),反應器壓差呈快速上升趨勢,一床層壓差由原來的0.1MPa以下,逐步上升到12月31日的0.296MPa。進入2011年1月,裝置降負荷運行,但仍不能遏制反應器壓差上升勢頭,如圖1~圖3所示。處理量FIC0504th2530354045501234567891011121314151617181920212223242526圖1裝置2011年1月

4、份處理量石腦油加氫精制233裝置撇頭情況揭開反應器頭蓋后,發(fā)現(xiàn)積垢藍內有大量雜物,估計為焦化汽油在E8301殼程和加熱爐爐管結焦后被循環(huán)氫帶到反應器積垢藍內。積垢藍清理拆卸完后,發(fā)現(xiàn)泡罩板也有一層結焦物,拆下泡罩板,并清理后,開始清理瓷球。由于瓷球空隙較大,瓷球上層結焦物較少,但在瓷球與保護劑之間,有較多的粉狀結焦物,基本穿透整個保護劑床層,并在粉狀物中清理出少量塊狀物。在捕硅劑層,則比較干凈,撇出650mm高度的捕硅劑時,確認再無結焦

5、物,補充新的捕硅劑、保護劑和瓷球,并對積垢藍、泡罩板清理堿洗后,反應器安裝復位。本次撇頭共更換:瓷球200mm高度,0.5噸;保護劑370mm高度,0.6噸;捕硅劑650mm高度,1.68噸。E8301AB同時進行了抽芯檢查,其中E8301A在抽芯過程中發(fā)現(xiàn)抽芯比較困難,抽出后發(fā)現(xiàn)管束間存在大量結焦物,并使管束出現(xiàn)變形,導致抽芯困難。E8301B則抽芯比較容易。E8301A的結焦程度比B臺要嚴重得多,兩臺換熱器用高壓水槍沖洗后復位,但E

6、8301A無法在短時間內完全沖洗干凈,裝置開車后,E8301AB壓差偏高。圖5換熱器上結焦物圖6積垢欄、泡罩板上物體4反應床層壓差問題原因分析4.1原料油的影響4.1.1原料油性質的影響表1是對焦化汽油的跟蹤數據,從表中的分析數據可以看出,原料油中含有大量的烯烴,尤其是含有二烯烴(表中沒有此分析項目,椐文獻報道推斷),這些不飽和化合物極不穩(wěn)定,尤其是二烯烴,在常規(guī)加氫精制條件下,二烯烴易聚合并堵塞換熱器和反應器。椐文獻報道,當反應溫度達

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